自全國第24個安全生產月“人人講安全、個個會應急——查找身邊安全隱患”活動開展以來,甲醇車間迅速響應,針對氣柜進氣水封排污管道一氧化碳持續報警問題展開專項整改。由于進氣水封屬于通風不良的密閉空間,操作人員長期在此作業面臨中毒窒息風險,甲醇車間果斷啟動凈化工段進氣水封排污管道技術改造工作。
原進氣水封排污管道因服役年限較長,腐蝕嚴重,地下部分管道破損,致使氣體泄漏。此次技術改造需重新鋪設排污管道,涉及動土、動火等高風險作業。鑒于作業區域位于氣柜周邊,附近存有大量焦爐氣,甲醇車間秉持“安全第一”理念,車間領導親自部署,組織專業人員制定詳細的技改方案。施工前,在排污管道出口法蘭處加裝盲板,并利用蒸汽對管道進行置換;安全管理人員現場對排污井、管道開展可燃氣體濃度檢測,嚴格落實各項安全管控措施;同步依規辦理特殊作業票,安排車間專職安全員全程監護,在機修車間全力配合下,僅用一周時間便完成此次技改。
技改完成后,經四合一檢測儀現場檢測,氣體探頭未再出現報警。此次改造不僅顯著降低了氣體報警頻次,更有效消除了操作人員在進氣水封房排污作業時的中毒窒息隱患,切實提升了甲醇車間安全生產水平。
(來源:內蒙古慶華集團烏斯太能源化工有限公司甲醇車間 王彩紅)